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】一、应用特点
压缩空气作为第二大动力源,因其安全无害、环保清洁、环境适应性强、防过载等特点,在工业中得到广泛应用。以笔者公司二期空压站为例,其提供的压缩空气主要应用于脱硫工艺、气动机具等环节,压缩空气系统另有以下特点:
1、集中为主,分散为辅
主要用气供给都是集中规划在空压站内,部分用气点如推焦车等单独配备空压机。
2、能源管理系统完善
空压站能源管理系统完善,电量、气量等能源数据长期监测并定期形成报告,给后期做节能提供了重要的依据。

3、高电压,大容量
集中供气用气量大,因此选用设备容量大,如二期空压站采用的就是额定功率为355kW的空压机。为了节约运行费用,设备全部选用10kV高电压。
二、改造前空压站概况
以二期空压站为例,站内共有6台喷油螺杆空气nianxiangyuan
、2台微热吸干机和多个储气罐等配套设备。设备列表如表1,布局如下图所示。


微热吸干机由于处理后的压缩空气露点不达标,目前停用,因此现有空压系统较为简单,空压系统能效几乎由空压机本身能效决定,后处理影响不大。
以2022年全年能效数据来看:

其中,单耗=耗电量/耗气量,即产生每立方压缩空气消耗的电能,是评价空压系统能效的标准之一。
日常的用气一般开3台设备,其余设备为备用。
单耗呈现稳中有波动。全年有7个月的单耗在0.125左右,其余5个月在0.108-0.190之间波动,以典型值0.125为基准,波动幅度达65%。其波动未找到明显的规律,波动的原因是,空压机全为工频设备,其气量调节方式为on-off,即单台的供气量为0或额定供气量,无中间值,所以用气量与供气量之间无法准确匹配。
整体能效稍差。根据《TCGMA033002-2020压缩空气站节能设计指南》提供的计算方法,以典型单耗0.125计算,综合输功效率约46.2%,属于4级能效空压站。

三、改造思路与原理
由于整个空压系统比较简单,所以主要从空压机本身的能效上着手进行改进。具体通过以下方法:
1、增加变频设备,消除卸载,提高整体效率
缺乏变频调节时,为了保持用气安全,系统压力会在一个相对较高的区间波动。引入变频设备之后,可以增加设备高效调节区间,使供气量与用气量匹配,压力能够维持在极小的波动范围内,从而避免压力的爬坡,且设备不会进入卸载状态,因此可节约大量能源。

2、采用两级压缩设备,提高单台设备效率
两级压缩螺杆机头通过两个机头串联,使单级机头的压力比降低,减少内泄漏,提高容积效率,最高可提高15%的能效。
四、改造效果显著
结合实际运行需要,将原4-6号三台空压机,更换为1台变频加2台工频两级压缩乐虎官网首页登录入口
。

改造完成后,经过相同的仪表测算,得到以下数据:


1、节能效果显著
改造后的单耗降低到0.109kWh/m3,综合输功效率53%,达到二级能效空压站标准。以2022年全年数据为基础,节能率可达20%,年节约电费107余万元。即使以2022年典型数据为基准,节能率也超过10%。
2、压力稳定,提高系统可靠性和供气质量
供气压力从原来的0.65MPa-0.75MPa之间波动到现在稳定在0.7MPa,供气质量大大提高,且系统避免了反复的压力变动,设备可靠性也大为提高。
五、总结
本次改造达到了预期效果,具备一定的典型示范作用。本次成功改造,除了前期充分的调研和沟通外,还要归功于近些年国产螺杆nianxiangyuan
和国产高压变频器的性能巨大提升,使整个项目的投资回报率大大提高。
参考文献
中车nianxiangyuan
nianxiangyuan
使用手册
来源:本站原创
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压缩空气作为第二大动力源,因其安全无害、环保清洁、环境适应性强、防过载等特点,在工业中得到广泛应用。以笔者公司二期空压站为例,其提供的压缩空气主要应用于脱硫工艺、气动机具等环节,压缩空气系统另有以下特点:
1、集中为主,分散为辅
主要用气供给都是集中规划在空压站内,部分用气点如推焦车等单独配备空压机。
2、能源管理系统完善
空压站能源管理系统完善,电量、气量等能源数据长期监测并定期形成报告,给后期做节能提供了重要的依据。
3、高电压,大容量
集中供气用气量大,因此选用设备容量大,如二期空压站采用的就是额定功率为355kW的空压机。为了节约运行费用,设备全部选用10kV高电压。
二、改造前空压站概况
以二期空压站为例,站内共有6台喷油螺杆空气nianxiangyuan 、2台微热吸干机和多个储气罐等配套设备。设备列表如表1,布局如下图所示。
微热吸干机由于处理后的压缩空气露点不达标,目前停用,因此现有空压系统较为简单,空压系统能效几乎由空压机本身能效决定,后处理影响不大。
以2022年全年能效数据来看:
其中,单耗=耗电量/耗气量,即产生每立方压缩空气消耗的电能,是评价空压系统能效的标准之一。
日常的用气一般开3台设备,其余设备为备用。
单耗呈现稳中有波动。全年有7个月的单耗在0.125左右,其余5个月在0.108-0.190之间波动,以典型值0.125为基准,波动幅度达65%。其波动未找到明显的规律,波动的原因是,空压机全为工频设备,其气量调节方式为on-off,即单台的供气量为0或额定供气量,无中间值,所以用气量与供气量之间无法准确匹配。
整体能效稍差。根据《TCGMA033002-2020压缩空气站节能设计指南》提供的计算方法,以典型单耗0.125计算,综合输功效率约46.2%,属于4级能效空压站。
三、改造思路与原理
由于整个空压系统比较简单,所以主要从空压机本身的能效上着手进行改进。具体通过以下方法:
1、增加变频设备,消除卸载,提高整体效率
缺乏变频调节时,为了保持用气安全,系统压力会在一个相对较高的区间波动。引入变频设备之后,可以增加设备高效调节区间,使供气量与用气量匹配,压力能够维持在极小的波动范围内,从而避免压力的爬坡,且设备不会进入卸载状态,因此可节约大量能源。
2、采用两级压缩设备,提高单台设备效率
两级压缩螺杆机头通过两个机头串联,使单级机头的压力比降低,减少内泄漏,提高容积效率,最高可提高15%的能效。
四、改造效果显著
结合实际运行需要,将原4-6号三台空压机,更换为1台变频加2台工频两级压缩乐虎官网首页登录入口 。
改造完成后,经过相同的仪表测算,得到以下数据:
1、节能效果显著
改造后的单耗降低到0.109kWh/m3,综合输功效率53%,达到二级能效空压站标准。以2022年全年数据为基础,节能率可达20%,年节约电费107余万元。即使以2022年典型数据为基准,节能率也超过10%。
2、压力稳定,提高系统可靠性和供气质量
供气压力从原来的0.65MPa-0.75MPa之间波动到现在稳定在0.7MPa,供气质量大大提高,且系统避免了反复的压力变动,设备可靠性也大为提高。
五、总结
本次改造达到了预期效果,具备一定的典型示范作用。本次成功改造,除了前期充分的调研和沟通外,还要归功于近些年国产螺杆nianxiangyuan 和国产高压变频器的性能巨大提升,使整个项目的投资回报率大大提高。
参考文献
中车nianxiangyuan nianxiangyuan 使用手册
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